摘要:神木凉水井选煤厂306混料泵在运行中,多次出现泵轴断裂;轴承组件轴承损坏;电机轴承损坏的问题。通过对与306混料泵相关的设备及其本身多方原因的查找,并逐步一一进行改造,现泵运行平稳可靠。
关键词: 断裂 损坏 改造
引言:
神木凉水井选煤厂隶属于神木汇森凉水井矿业有限责任公司,是陕西汇森煤业开发有限责任公司的控股公司。神木凉水井选煤厂位于榆林市以北、神木县以南,选煤厂原煤处理能力4.0Mt/a,洗选系统能力3.0Mt/a,原料煤全部来自矿井。选煤厂建设采用设计总承包的形式,属重介模块式选煤厂。采用的主要洗选工艺如下:
原煤经筛分破碎后全部入洗,选用两产品有压重介旋流器分选,加螺旋分选机分选,再加煤泥经浓缩后由压滤机处理。
凉水井煤矿选煤厂于2007年8月建成后移交使用,生产期间306混料泵主轴断裂二次,其中一根是用40Cr材质制成,总承轴承平均每月需更换一次,电机轴承平均半年更换一次,不仅给机修人员带来很大的工作量,而且造成了生产成本的增加。
针对以上问题,凉水井煤矿选煤厂专门成立了技术攻关小组,参与这项工作的工程技术人员从多方面综合分析,逐项解决,最终取得圆满结果。下面就以上问题的解决过程进行论叙。
正文:
凉水井煤矿选煤厂306泵部件损坏原因存在多方面原因:出料管路的晃动;进入混料泵入料口的物料不均匀;出料管路无支撑重力直接作用于泵头上,造成泵头偏斜;混料泵电机基础、泵基础制作质量差;进出料口处无软连接等。因此对上述问题彻底进行改造,成为这项工作的起点。
一、 造成306泵部件损坏的综合因素分析
(一)出料管路晃动
306混料泵出料管路晃动较大,其力经传递转移至混料泵上,造成泵晃动及电机晃动,从而导致泵不能平稳运转。根据上述现象,主管选煤厂的工程技术人员和现场管理人员综合各种因素进行分析,认为下列3个方面可能是造成306混料泵出料管路晃动的主要原因。
1、重介旋流器的压力不能及时得到释放
生产期间从重介旋流器工作平台观察,旋流器的溢流排放箱和底流排放箱晃动,由此而推测到溢流箱和底流箱容积不够大,内部物料不能及时排放,从而造成重介旋流器运行过程中产生的压力不能有效及时释放,物料的反作用力作用于管路,造成管路晃动。
2、出料管道布置以及管路直径选择不合理
混料泵出料管道走向弯头多,造成物料运输过程中阻力大、涡流多,形成多点流体冲击,而造成管道整体不规则运动,另管路横截面积小造成管内压力较大,从而带动管路晃动。
3、出料管路无支撑
入料管路悬空无支撑,不能将晃动所产生的力逐步消除。
(二)入料物料不均匀
经现场人员观察混料泵入料处也存在晃动,说明物料进入混料泵入料口时物料存在不均的现象,而且混料桶出料管路为倾斜管路,也存在送料不均的可能。
1、固液混合不均而造成泵的压力释放不均衡
现场人员发现,混料桶中有死角,部分物料不能与介质充分混合,说明混料桶的入料方式不理想,造成混料不均匀,固液比例失调,直接影响混料泵上料不均,造成混料泵晃动。
2、倾斜的入料管路存在设计缺陷
混料桶出料管路进入泵入料口管路倾斜,造成来料流速不均,从而产生不平衡力矩,导致叶轮工作过程中受力不均产生偏摆。
(三)电机基础及泵基础制作质量差
电机基础及泵基础制作质量差,造成电机轴与泵轴联接后同轴度大于5MM,即使使用辅助工具进行再调整,其同轴度也只能保证在2MM以上,故而在运行中电机轴与泵轴存在跳动现象,造成电机轴承及泵总成轴承损坏频繁。另装配方式上也存在问题,没有达到装配要求也是总承轴承损坏的一定原因。
二、 改造方案
1、溢流箱和底流箱改造(如图3、图4所示)
图1 图2
图1是改造后重介旋流器系统布置图,图2是改造前重介旋流器系统布置图。
首先是加大溢流箱和底流箱的容积,改造前溢流箱和底流箱的容积分别为6.48m3(2.0m×1.2m×2.7m)和2.16m3(1.5m×1.2m×1.2m),改造后分别为8.7m3(2.9m×1.5m×2.0m)和4.56m3(1.9m×1.5m×1.6m);其次是把溢流箱和底流箱的外排管大加,使物流顺畅排出。这样,不但提高了物流在箱体中的缓冲空间,重要的是大大缩短了物流在箱体中的逗留时间,使物流在箱体中迅速通过而排出,避免紊流的形成。
2、入料管道改造(如图3、图4所示)
图4是原有的入料管道布置图,图3是改造后的管道布置图。
原有的管道由于弯头多,致使排料不畅,容易引起管道颤动和加大入料压力,管道附着在模块上,管道的颤动会进一步带着模块一起晃动,管道中流体压力大,会推动旋流器晃动。
改造后的管道,一是管径加大,原有的管径是350mm,改造后为450mm,管径加大有利于降低流速,减小压力;二是管道采用弹性法兰连接方式,有利于消减管道整体晃动;三是采用直管道,减少弯头,消减管道内物料的运行阻力;四是改变入料管道的固定方式,对管道进行加固,最终达到消减“动力源”的目的。
3、混料桶改造
原设计混料桶的流体介质是一点入料,现改为四点入料,使流体介质和原料煤能够充分进行混合,达到混合均匀的物料进入混料泵,使泵的压力尽可能的均衡,避免了泵体和重介旋流器入料管道的无谓颤动。混料桶出料管路改造,保证进入泵的入料管路有一米以上的水平段,使物料平缓进入泵体,降低物料对叶轮的冲击,消除对泵的损伤。
4、电机及泵基础重新制作
重新制作电机及泵基础,按照图纸要求保证关键尺寸偏差小于±1以内。
三、 改造后运行情况及效果
经过长达五年的逐步探索与改进,现泵运行较为平稳,以前需每月进行更换一次总承轴承的工作,现使用三至四个月才进行更换;电机轴承更是未更换一次。
下表是当入洗煤量达到750t/h时改造前后混料泵有关技术参数的对比情况。
改造前后混料泵有关技术参数统计值
混料泵 | 频率 | 电流 | 电机温度 | 电缆温度 | 入料压力 |
改造前 | 90%~93% | 850A | 55~56℃ | 45℃ | 0.5MPa |
改造后 | 78%~80% | 720A | 50℃ | 36℃ | 0.18MPa |
结果 | 降低13% | 降低15% | 降低9% | 降低20% | 降低64% |
由上表可以看出,改造后混料泵的频率、电流、电机温度和电缆温度分别不同程度的降低,直接延长了泵的使用寿命。同时因为入料压力的大大降低,减小了物料对重介管道和重介旋流器的磨损,也程度不同地延长了管道和旋流器的使用寿命。
四、 经济效益分析
以每月生产30天,每日运行20小时,每度电以0.5元计,则每月节约:
130A*380V*1.732*0.85*0.9*30*20*0.5/1000=19636元
再加上配件费、人员工资等费用,经济效益可观。
凉水井选煤厂管理人员