联系我们

  • 大地(天津)选煤企业管理有限公司
  • 联系人: 吴晓静
  • 手机: 13512422006
  • 电话: 022-23888718
  • 邮箱: wuxiaojing@ddtjxm.com
  • QQ: 157041126
  • 地址:天津市津南区双港镇恒泽产业园1号-801
最新动态您现在的位置:首页> > 最新动态
LSJ原煤筛下溜槽增设电液清煤系统改造成功
发表时间:2015-10-11     阅读次数:     字体:【

由于凉水井是坑口式选煤厂,原煤水分高(平均水分20%以上),原煤泥化严重,生产过程中筛下溜槽后底板上极易粘结、堆积物料。弊端如下:1.清煤时造成生产设备的断续运行,设备起停次数频繁;2..清理溜槽存在很大的安全隐患,清理时积煤坍塌极易造成清理工具移位伤及员工(曾出现过伤人事件);3.清理工作效率低下;4.积煤堆积清理时极易造成下方刮板机过载停机。

为了改变上述问题,利用双液压推杆带动钢板制作的清煤器做上下往复运动,从而使粘结在溜槽底板上的积煤滑落,达到清煤效果。

一、具体的制作工艺如下:

根据溜槽底板长度及宽度,考虑到液压推杆的有效行程(行程700MM),清煤刮刀板用12MM钢板制成宽为200MM,长度按溜槽宽度(考虑溜槽两侧的活动余量)下料,清煤板与清煤板之间纵向按700MM留间距,相互之间用12MM厚800*80MM的搭接板均布连接并组焊。清煤板从溜槽底板上部一直顺沿,最下部清煤板至溜槽口处最少保留750MM有效行程空间。连接好的清煤装置置于平整的溜槽底板上,并在溜槽两侧用5#角钢加焊定位运行滑道。溜槽最上部的清煤板焊接焊耳与液压油缸推杆连接,液压油缸及油泵在溜槽后部平台制作支架并固定。

二、使用效果:

1.实现自动清煤,节约人工清煤时间(原每班清煤至少两次,用时约一小时左右,作业人员3人,按两班生产,节约时间约2小时,每月共节约时间60小时左右);提高溜槽积煤清理效率;

2.月生产量加大,系统按每小时约750吨带量计算,每月多带煤量约4.5万吨;

3.实现自动清煤,杜绝人工溜槽内作业的不安全因素,避免安全事故的发生;

4.定期定时清煤保证落煤的均匀性,避免清煤时下方刮板机的超载运行;

5.降低筛下原煤水分(未改造前有时用水管冲涮溜槽下积煤,造成原煤水分偏高,直接影响原煤外销)。

6.操作维护简便,至2010年6月中旬改造完成后运行至今,使用良好。

三、使用中注意事项:

1.根据溜槽积煤情况,定期开启清煤系统(约三十到四十分钟开启一次),每次自动清煤用时一分钟左右;

2.清煤器清煤后,要及时将清煤器收起,负载工作时由上向下作推移运动;

3.定期检查清煤搭接板焊口及滑道;

4.定期保养检查双油缸的同步性,油泵及油泵电机;

四、建议或其他:

1.各厂可借鉴改造,根据各厂下料溜槽具体尺寸、煤质、煤种进行选择。积煤严重或不易清理的可选用较大的油泵及油缸;

2.油缸行程可根据具体情况选择行程;

3.操作使用时一定要规范,清煤时油缸由上向下运作,避免反向操作,损坏油泵及油缸;

4.溜槽内组焊清煤装置时,溜槽底板一定要修校平整,避免增加清煤时滑行阻力;

5.溜槽内清煤滑板及滑道应定期检查焊口,定期检查维护液压控制装置。

五、安装使用图片:

图一 液压控制装置

 
上一篇:LSJ技术改造项目正式开工
下一篇:HM 开展“10.1反恐应急演练”活动